對于Q345D中厚鋼板,,有時會出現(xiàn)分層缺陷,,導致探傷不合。分析認為探傷不合的根本原因是鑄坯內(nèi)部偏析,,在此情況下,,通過后續(xù)合理的控制冷卻和優(yōu)化環(huán)冷,,可以極大緩解這一問題。相反,,軋后冷卻速度不合適導致貝氏體組織的形成,,誘發(fā)微裂紋;而鋼板矯直后緩冷不及時,,內(nèi)應力大釋放不充分,,導致內(nèi)部微裂紋擴大,,造成探傷檢驗不合格,。
為此,合理的處理措施是:
1、集中裝爐制度
中厚板企業(yè)的產(chǎn)品結構普遍存在鋼板鋼種雜,、規(guī)格不一,、批次多、批量小等問題,。在實際生產(chǎn)中軋制鋼板的長及寬相差較大,,在鋼板緩冷時存在堆垛不整齊的情況,導致超寬板邊部探傷檢驗不合格或是超長板頭部探傷檢驗不合格,。
通過建立集中裝爐制度,,安排軋制鋼板長、寬相近的合同集中裝爐,,保證后續(xù)鋼板堆垛的整齊,。集中裝爐批次保證同垛位上下鋼板的寬度差距不大于500mm,長度不大于2000mm,。必要時對鋼板周邊采用石棉布包裹,,加強保溫效果。
2,、優(yōu)化控制冷卻
研究表明,,鋼板出現(xiàn)貝氏體一般是由于鋼板冷速過快造成的。以往生產(chǎn)Q345D,,控軋控冷時冷卻速度經(jīng)??刂圃?-10m/s,為減少快速冷卻產(chǎn)生的貝氏體組織,,通過減少ACC極管開啟組數(shù),,當冷卻速度降低至3-5℃/s時,鋼板心部偏析帶不再出現(xiàn)貝氏體組織,,形成常規(guī)的珠光體組織,。控制冷卻優(yōu)化后,,鋼板心部偏析帶組織應力明顯減少,,因組織應力產(chǎn)生的微裂紋得到大大改善。
3,、優(yōu)化緩冷時間
優(yōu)化鋼板緩冷工藝主要針對鋼板堆垛溫度和堆垛持續(xù)時間,。
1)搶溫堆垛。軋制鋼板厚度不大于80mm鋼板熱矯直后,,在冷床停留時間不得超過5min,;厚度大于80mm鋼板可適當延長至10 min,確保鋼板成垛前溫度控制在500℃以上,。
2)嚴控堆垛緩冷時間,。鋼板厚度不大于50mm鋼板緩冷時間(以封垛時間為準)在12h,;厚度大于50mm的鋼板緩冷時間24h,嚴禁提前拆垛精整,。