對于Q345D中厚鋼板,,有時會出現分層缺陷,導致探傷不合,。分析認為探傷不合的根本原因是鑄坯內部偏析,,在此情況下,通過后續(xù)合理的控制冷卻和優(yōu)化環(huán)冷,,可以極大緩解這一問題,。相反,軋后冷卻速度不合適導致貝氏體組織的形成,誘發(fā)微裂紋,;而鋼板矯直后緩冷不及時,,內應力大釋放不充分,導致內部微裂紋擴大,,造成探傷檢驗不合格,。
為此,合理的處理措施是:
1,、集中裝爐制度
中厚板企業(yè)的產品結構普遍存在鋼板鋼種雜,、規(guī)格不一、批次多,、批量小等問題,。在實際生產中軋制鋼板的長及寬相差較大,在鋼板緩冷時存在堆垛不整齊的情況,,導致超寬板邊部探傷檢驗不合格或是超長板頭部探傷檢驗不合格,。
通過建立集中裝爐制度,安排軋制鋼板長,、寬相近的合同集中裝爐,,保證后續(xù)鋼板堆垛的整齊。集中裝爐批次保證同垛位上下鋼板的寬度差距不大于500mm,,長度不大于2000mm,。必要時對鋼板周邊采用石棉布包裹,加強保溫效果,。
2,、優(yōu)化控制冷卻
研究表明,鋼板出現貝氏體一般是由于鋼板冷速過快造成的,。以往生產Q345D,,控軋控冷時冷卻速度經常控制在6-10m/s,,為減少快速冷卻產生的貝氏體組織,,通過減少ACC極管開啟組數,當冷卻速度降低至3-5℃/s時,,鋼板心部偏析帶不再出現貝氏體組織,,形成常規(guī)的珠光體組織??刂评鋮s優(yōu)化后,,鋼板心部偏析帶組織應力明顯減少,因組織應力產生的微裂紋得到大大改善,。
3,、優(yōu)化緩冷時間
優(yōu)化鋼板緩冷工藝主要針對鋼板堆垛溫度和堆垛持續(xù)時間,。
1)搶溫堆垛。軋制鋼板厚度不大于80mm鋼板熱矯直后,,在冷床停留時間不得超過5min,;厚度大于80mm鋼板可適當延長至10 min,確保鋼板成垛前溫度控制在500℃以上,。
2)嚴控堆垛緩冷時間,。鋼板厚度不大于50mm鋼板緩冷時間(以封垛時間為準)在12h;厚度大于50mm的鋼板緩冷時間24h,,嚴禁提前拆垛精整,。