陜鋼龍鋼公司軋鋼廠棒二車間成功組織實施Φ25兩切分試軋工作,,經小批量試軋后,,工藝在線控制過程順行,產品外形尺寸、性能均符合質量標準要求,,順利實現(xiàn)工藝開發(fā)成果的快速轉化,。
相較于傳統(tǒng)單線軋制,,Φ25兩切軋制具有產量高,、噸鋼成本低等特點,對進一步釋放產能,、推進治虧創(chuàng)效有著重要意義,。12月初,軋鋼廠通過借鑒自身Φ22兩切分軋制經驗,,積極開展了Φ25切分工藝方案,、備件加工等試軋準備工作,并于11月26日調裝上線,。通過在線孔型,、料型尺寸、過程控制等關鍵參數(shù)進行不斷優(yōu)化調整,,確保了產品外觀性能的持續(xù)穩(wěn)定,。
該工藝一次性開發(fā)成功后,立即轉入批量軋制,。從工藝開發(fā)到規(guī)格下線,,在線三天共計完成產量1.1萬噸,基本達到預期目標,。同時,,機時產量210噸以上,最高班產達1430噸,,均超出該規(guī)格單線軋制最好水平,。