在轉(zhuǎn)爐→氬站→RH→連鑄工藝路線中,,由于不能像LF精煉那樣充分還原鋼包頂渣,,RH精煉結(jié)束后的鋼包頂渣仍然屬于氧化性渣,,渣中FeO向鋼中傳氧,,與鋼中鋁反應(yīng)產(chǎn)生Al2O3夾雜,,影響鋼水潔凈度,,嚴(yán)重的還會(huì)引起絮流,。此外,,在連鑄澆鑄后期,,由于渦流的存在,,使得大包頂渣被卷入鋼水,而在大包下渣檢測(cè)裝置未能有效控制下渣的情況下,,頂渣會(huì)進(jìn)入中包,,污染中間包鋼水甚至?xí)砣虢Y(jié)晶器鋼水,增加鑄坯大型夾雜物的含量,,影響后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量,。
科研人員為考察鋼包頂渣改質(zhì)技術(shù)的使用效果,利用桶狀取樣器獲取RH精煉終點(diǎn),、中間包的鋼水試樣并取對(duì)應(yīng)的連鑄坯試樣,,采用ASPEXExplore型自動(dòng)掃描電鏡對(duì)比分析了改質(zhì)和不改質(zhì)工藝條件下RH→中包→鑄坯的夾雜物數(shù)量、類型,、尺寸,。
研究結(jié)果表明:鋼包頂渣改質(zhì)能有效降低爐渣氧化性、改善鋼水潔凈度,;2種工藝條件下的夾雜物主要類型為Al2O3,,TiOx-Al2O3和Oxides,不改質(zhì)工藝中的Oxides類型夾雜物的比例明顯高于改質(zhì)工藝,;改質(zhì)工藝中的鑄坯簇狀?yuàn)A雜物類型單一,,數(shù)量和尺寸較小,優(yōu)于不改質(zhì)工藝,。