中厚耐磨板生產(chǎn)中,,由于除鱗不徹底,,軋制和矯直時,氧化鐵皮被壓入耐磨板,,經(jīng)拋丸除去后,,耐磨板表面會呈現(xiàn)為片狀規(guī)則或條狀不規(guī)則缺陷,,稱之為“水波紋”。研究表明,,氧化鐵皮清除不凈,高壓水噴嘴搭接不好,,軋輥硬度偏低,預(yù)矯直機壓力過大,,是“水波紋”缺陷產(chǎn)生的主要原因,。相關(guān)控制措施是:
1、降低耐磨板坯加熱溫度
降低加熱溫度的措施,,將加熱爐出爐鋼溫由過去的1190 ℃降低至1160 ℃,,該措施在一定程度上減少了“水波紋”缺陷發(fā)生的幾率,水波紋缺陷的嚴(yán)重程度有所下降,。
2,、優(yōu)化除磷工藝
為彌補由于高壓水噴嘴搭接不好造成的條帶狀“水波紋”的產(chǎn)生,利用機前除鱗系統(tǒng)對從機后軋制送至機前的耐磨板進(jìn)行除鱗操作,,一定程度上減少了條帶狀“水波紋”的發(fā)生,。同時進(jìn)行除鱗系統(tǒng)的改造,增加機后除鱗系統(tǒng),,以達(dá)到進(jìn)一步消除條帶狀“水波紋”缺陷的發(fā)生,。
3、采用高硬度軋輥
采用高鉻鐵軋輥,,輥面硬度約為里氏硬度75 HL左右,,比原來高鎳鉻軋輥硬度提高了10 HL,軋輥使用后情況觀察,下機后軋輥表面光潔,,覆蓋一層致密的氧化膜,,軋制鋼板表面光潔,“水波紋”紋缺陷發(fā)生率大為降低,。
4,、控制預(yù)矯直壓力
通過對不同壓力矯直后耐磨板表面情況的跟蹤得知,經(jīng)過600 噸預(yù)矯壓力矯直的鋼板表面“水波紋”缺陷發(fā)生幾率大大增加,,將預(yù)矯直機矯直壓力控制在300 噸以下,,“水波紋”缺陷發(fā)生率有所降低,嚴(yán)重程度得到下降,。
綜上,,通過采取降低鋼溫、更換軋輥材質(zhì),、提高軋輥硬度,、對高壓水除鱗方式及結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)、降低預(yù)矯直壓力等措施,,可以有效地抑制耐磨板“水波紋”缺陷的發(fā)生,,提高耐磨板的表面質(zhì)量,滿足客戶需求,。