低碳低合金耐磨板的組織和性能研究(一)

  工程機械,、煤礦機械用耐磨鋼消耗量巨大,,全國煤礦系統(tǒng)因磨損而造成的經(jīng)濟損失每年大約在400億元以上。低合金耐磨鋼因具有生產(chǎn)成本低,,熱加工成型工藝簡單,,較為適合大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)等特點而得到廣泛應(yīng)用,,尤其是用它制造的耐磨鋼板具有廣闊的市場前景。國外生產(chǎn)高強度耐磨鋼板大多采用調(diào)質(zhì)工藝獲得高硬度的回火馬氏體組織,,其缺點是成本高,,韌性和可焊性較差。

  國內(nèi)近幾十年來,,結(jié)合我國資源特點已成功開發(fā)出Si-Mn系,、Mn-B系、Si-Mn-Mo系等不同合金體系的低合金耐磨鋼,,并在空冷條件下得到貝氏體+馬氏體或殘余奧氏體等各種復(fù)相組織,,降低成本的同時提高了耐磨鋼的綜合性能。然而我國現(xiàn)有耐磨鋼牌號多為鑄鋼,,且為保證硬度和淬透性均采用較高的碳含量,,隨著我國工業(yè)的發(fā)展,特別是在高應(yīng)力磨料磨損環(huán)境中,,其韌性,、焊接性能仍然得不到滿足。

  低碳低合金耐磨板的組織和性能研究實驗采用低碳(0.08~0.12%)設(shè)計,,通過多元合金化結(jié)合高效,、節(jié)能的控軋控冷(TMCP)工藝細化晶粒,改善組織,,提高塑性,、韌性與焊接性能,使低碳低合金耐磨鋼板具有優(yōu)良的綜合性能,。

  一.試驗材料和方法

  1.試驗材料

  試驗鋼為低碳低合金鋼,,三種對比成分的碳含量分別為0.12%、O.10%,、0.08%,。碳含量降低的同時為保證強度,適當(dāng)增加Mn和Cr的含量,,添加Cu和Ni,,并加入Nb以細化晶粒。試驗鋼采用10Kg真空感應(yīng)爐冶煉,,其實際化學(xué)成分見表l,。

  l#鋼加熱至1150℃,保溫2小時,,采用常規(guī)軋制,,軋后直接淬火,。2#和3#鋼錠分別從錠長中間切斷成兩個鋼錠,1200℃下保溫2小時,,采用兩階段控制軋制工藝,,再結(jié)晶區(qū)累積變形量為62.5%,未再結(jié)晶區(qū)累積變形量為60.0%,,軋板厚度12mm,;軋后冷卻分別采取直接淬火和控制冷卻工藝,實際工藝參數(shù)見表2,。

表1

表2

  2.試驗方法

  從鋼板上沿縱向切取金相試樣,,經(jīng)4%硝酸酒精溶液浸蝕后于光學(xué)顯微鏡下觀察組織形貌。線切割切取O.3mm厚的薄片,,磨至50μm,,經(jīng)電解雙噴儀制成透射電鏡用薄膜樣品,采用H-8100型透射電鏡觀察組織,。采用HD9-45型硬度計測量維氏硬度,,載荷為30kg。拉伸性能測試采用φ8mm的標準短試樣,。利用ML-10型磨料磨損試驗機進行二體磨料磨損試驗,,銷型磨損試樣尺寸為Φ6×20舢m,磨盤轉(zhuǎn)速60rpm,,磨料為28#SiC水砂紙,,試樣徑向進給量4mm/s,起始半徑13mm,,終止半徑103mm,,磨損行程16.4m,載荷14.7N,。

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