低成本超高強耐磨鋼板NM360成分設計及熱處理工藝
超高強低合金耐磨鋼中厚板材產品開發(fā)為背景,,針對NM360板材產品的成份設計,、連續(xù)冷卻轉變規(guī)律,、軋制及熱處理工藝等問題進行了較為系統(tǒng)的研究,,同時結合相應檢測手段,對實驗鋼的斷口,、夾雜物及回火P曲線進行了分析,,為低成本超高強NM360板材產品的實際開發(fā)應用提供了工藝參考。本文的主要研究內容和成果如下:
(1)針對耐磨鋼板NM360對力學性能的高硬度,、高強度性能要求特點,,在分析對比國內外相關低合金高強耐磨鋼成分特點的基礎上,結合我國資源分布特點,,設計出Ti-Cr-B系的兩種NM360實驗鋼成分,。
(2)采用實驗室熱模擬實驗機MMS-300,對兩種成分NM360實驗鋼進行了熱模擬實驗,,并利用熱膨脹法得到了實驗鋼的靜態(tài)及動態(tài)連續(xù)冷卻轉變曲線(CCT),。同時,結合熱模擬得到的膨脹曲線及金相組織,,研究了實驗鋼的連續(xù)冷卻轉變規(guī)律,。
熱模擬實驗結果表明:耐磨鋼板NM360實驗鋼靜態(tài)/動態(tài)CCT曲線均可大致劃分為三部分:高溫轉變區(qū),相變產物為先共析鐵素體和珠光體,;中溫轉變區(qū),,相變產物主要為貝氏體;低溫轉變區(qū),,相變產物為馬氏體,。奧氏體區(qū)的變形使CCT曲線向左上移動,,提高了相變開始和結束溫度,也加快了相轉變速度,,擴大了先共析鐵素體的形成區(qū)域,還促進了珠光體相變,,而且在冷卻速度較小時(<5℃/s),,有大量的珠光體生成,幾乎沒有貝氏體產生,,微觀組織為鐵素體和珠光體兩相組織,。
(3)結合熱模擬實驗結果,采用實驗室Ф360熱軋機組進行實驗鋼熱軋實驗,,通過分析實驗鋼軋后性能,,得到了NM360實驗鋼的軋制工藝規(guī)程:粗軋累積壓下率在55%左右,精軋累積壓下率在66%左右,,粗軋開軋溫度控制在約1050℃,,精軋開軋溫度控制在950℃以下,軋后采用層流冷卻至650℃左右,。軋制實驗表明,,控制軋制可有效細化熱軋后的NM360實驗鋼組織,為后續(xù)熱處理加熱工藝得到較為細化的奧氏體組織提供了條件,。
(4)針對NM360實驗鋼離線熱處理工藝,,研究了淬火、回火工藝參數(shù)對兩種成分實驗鋼力學性能和組織的影響規(guī)律,。研究表明,,實驗鋼在900℃~930℃溫度區(qū)間淬火后實驗鋼硬度均達到NM360標準要求;回火溫度對實驗鋼的性能影響較大,,在300~400℃回火發(fā)生回火脆性現(xiàn)象,,大于400℃回火時,隨著回火溫度提高強度下降,,塑性和低溫沖擊韌性提高,。隨著回火溫度的提高,實驗鋼回火組織相應為回火馬氏體,、回火屈氏體及回火索氏體組織,。
同時,分析還表明,,成分較高的實驗鋼同比成份較低的實驗鋼,,滿足NM360標準要求的熱處理回火溫度區(qū)間較大,為200~300℃,。
(5)結合實驗鋼使用性能要求,,研究分析了滿足NM360性能標準要求的實驗鋼拉伸斷口情況。從實驗結果可以看出,實驗鋼斷口均為典型的韌窩斷口,,韌窩比較均勻清晰,,且大部分呈現(xiàn)沿晶斷裂狀態(tài);對斷口夾雜物的能譜分析表明,,夾雜物主要為S,、O、A1及稀有元素Ce,,主要為冶煉殘留所致,,為此,在實際生產過程中應嚴格控制其冶煉過程中的脫S,、O,、Al及夾雜物的帶入。
(6)針對熱處理回火工藝對實驗鋼性能的影響規(guī)律,,建立了實驗鋼回火硬度(H)與回火溫度(T)及回火時間(t)的函數(shù)關系,,并得到了P曲線。從P曲線可以看出,,兩實驗鋼P曲線均是一條單值,、單調函數(shù)曲線,為該類鋼實際生產應用過程的回火工藝制定提供了參考,。
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