通鋼公司高速線材廠優(yōu)化工藝降成本

  通鋼公司高速線材廠將工作重點放在全方位挖潛上,,立足點放在優(yōu)化工藝上,積極組織職工開展成本攻關(guān),,并取得實效,。9月份,該廠成本指標(biāo)完成2227.59元/噸,,比計劃目標(biāo)每噸下降了31.61元,。

  按照公司整體規(guī)劃,為降低合金使用量,,高速線材廠要在生產(chǎn)螺紋鋼時增加螺紋內(nèi)徑,,但常規(guī)孔型改進(jìn)的方式要對軋輥進(jìn)行加工,,改動孔型設(shè)計,,投入樣板、金剛石砂輪,、購置銑刀等,,并更改銑床程序,周期長,、投入大,。為了節(jié)約成本,高線廠在現(xiàn)有設(shè)備條件的基礎(chǔ)上,,一是調(diào)整粗,、中、預(yù)軋機(jī)料型,,保證精軋來料穩(wěn)定,,避免因精軋機(jī)組料型變化造成堆鋼故障;二是確?;钐椎氖褂?,加強(qiáng)活套維護(hù)和檢查,杜絕甩套造成料型波動,;三是加大成品看尺頻率,,除當(dāng)班精軋工看護(hù)外,車間及科室技術(shù)員隨時測量成品尺寸內(nèi)徑,,及時與當(dāng)班人員溝通,,現(xiàn)場總結(jié)、分析,,摸索料型控制規(guī)律,。通過以上措施,達(dá)到擴(kuò)大產(chǎn)品內(nèi)徑的目的,。經(jīng)過試驗,,自8月份起,,該廠所有型號螺紋鋼均采取新的工藝進(jìn)行生產(chǎn),為公司節(jié)約合金使用量作出了突出貢獻(xiàn),。

  此外,,在生產(chǎn)HPB300光圓時,高速線材廠還嘗試改進(jìn)技術(shù)操作要點,,減少后部風(fēng)冷風(fēng)機(jī)的投入使用量,,將過去3臺風(fēng)機(jī)更改為2臺。為了保證產(chǎn)品性能符合標(biāo)準(zhǔn),,該廠要求各個溫度控制點均按操作要點的下限執(zhí)行,。方案正式實施以來。9月份生產(chǎn)的HPB300產(chǎn)品各項性能指標(biāo)均能滿足國家和公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),,這種工藝的實施可以直接降低電耗,,為該廠改善電耗指標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。