由鞍鋼自主研發(fā),,將噴吹脫硫工藝與KR脫硫工藝相結合的AKR復合脫硫工藝,,經(jīng)過初步工業(yè)應用,成效顯著,噸鐵脫硫粉劑——鈍化金屬鎂粉和鈍化石灰粉降低近三成,,為進一步降低冶煉成本提供有力技術支撐,。
對鐵水進行脫硫預處理是現(xiàn)代鋼鐵行業(yè)優(yōu)化工藝流程,、提升冶煉品質(zhì)的重要手段,。目前,,主流的脫硫方式有兩種,分別為噴吹法和KR脫硫法,。噴吹法設備復雜,,相比于KR工藝,一次性投入大,,同時,,由于噴吹采用鎂粉加鈣粉工藝,噴吹工藝的脫硫熔劑成本遠高于KR工藝,。KR攪拌脫硫法優(yōu)勢明顯,,因為動力學條件好,脫硫劑單耗低,,脫硫效果和成本均較理想,,但新建投入較高。由于歷史原因,,煉鋼總廠除三分廠D,、E轉(zhuǎn)爐為KR脫硫外,其余轉(zhuǎn)爐均為噴吹法脫硫,。
在挑戰(zhàn)極限成本,、全力降本增效進程中,該廠將目光瞄準降低鐵水噴吹脫硫粉劑成本,。上馬更先進的KR脫硫系統(tǒng)固然省時省力,,又能達到降低噴吹粉劑成本目的,但新建設備投資成本,、時間成本均十分高昂,。在此前提下,煉鋼總廠決定結合現(xiàn)有工藝條件,,創(chuàng)造性地對當前的噴吹工藝進行改造,將KR脫硫工藝原理融入現(xiàn)有噴粉脫硫工藝,,達到低成本改造,、高效益降本的目標。
承擔具體研發(fā)任務的鞍鋼股份煉鋼總廠一分廠立即行動,,一方面以現(xiàn)有噴吹工藝設備為基礎,,充分借鑒KR脫硫工藝原理,對該廠噴吹脫硫設備進行改造,,研發(fā)出新型旋轉(zhuǎn)無槳T型噴槍,,改善設備動力學條件,同時擴大攪拌范圍和反應界面,,提升攪拌脫硫效果,;另一方面,加緊工藝設備參數(shù)摸索和確定,經(jīng)過兩個多月的正交試驗,,最終確認各項工藝參數(shù)最優(yōu)區(qū)間,。
經(jīng)過兩個多月270罐鐵水數(shù)據(jù)表明,這種融合KR脫硫工藝原理的AKR復合脫硫工藝,,不僅脫硫效率更高,,脫硫效果滿足工藝要求,在脫硫粉劑使用上,,也更加節(jié)省,。噸鐵鈍化金屬鎂粉和鈍化石灰粉兩種粉劑分別降低25.3%和28.9%,達到了預期目標,。這種復合脫硫工藝也被命名為“AKR脫硫工藝”,,意為鞍鋼自主研發(fā)的KR攪拌脫硫工藝。