鋼廠目前主要的冷卻劑有廢鋼、鐵碳復(fù)合球團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“鐵碳球”),、菱鎂石等,,在廢鋼資源緊缺的情況下,鐵碳球無(wú)疑是一種經(jīng)濟(jì)適用的降溫材料,。
原工藝鐵碳球的加入方式為吹氧過(guò)程分批加入,,加入過(guò)程煙塵外溢嚴(yán)重,而且在吹氧5分鐘左右出現(xiàn)溢渣現(xiàn)象?,F(xiàn)通過(guò)優(yōu)化,,統(tǒng)一采用兌完鐵先加入鐵碳球后下槍吹氧,但根據(jù)加入量的多少采用不同的控制方式,。加入量大于12千克/噸鋼時(shí),,加完鐵碳球后先下槍吹氮?dú)?0-40秒,使部分鐵碳球發(fā)生自還原反應(yīng),,一方面減輕煙塵外溢,,另一方面可以避免吹煉前期低溫渣溢出爐口。轉(zhuǎn)爐采用不留渣操作,,加鐵碳球的爐次廢鋼中渣鋼和粒鐵所占的比例控制在1/4以下,,防止吹煉過(guò)程出現(xiàn)大噴現(xiàn)象。
原工藝的加料方式采用兩批料,頭批料約占總量的3/4,,過(guò)程槍位控制較低,,導(dǎo)致?tīng)t底侵蝕過(guò)快。隨著爐內(nèi)熔池溫度的上升,,爐內(nèi)反應(yīng)開(kāi)始加劇,,由于頭批料加入多導(dǎo)致渣層較厚,瞬間產(chǎn)生的氣體排除受阻,,低溫渣溢出爐口?,F(xiàn)對(duì)加料方式及氧槍操作進(jìn)行了優(yōu)化。頭批料的加入量控制在總量的1/2,,二批料的加入量控制在總量的1/3,,而且加入時(shí)間控制在5-6分鐘,此時(shí)頭批料基本熔化,,爐內(nèi)泡沫渣開(kāi)始變厚,,正好起到壓渣作用。氧槍操作的變化主要體現(xiàn)在開(kāi)吹槍位和前期槍位,,開(kāi)吹打著火后槍位控制在250厘米左右,,前期槍位控制在220-240厘米。
另外,,在吹煉過(guò)程中調(diào)整底吹氣體流量,。通過(guò)使用鐵碳球起到了降溫的作用,促進(jìn)了轉(zhuǎn)爐化渣,,提高了脫磷率,,回收了其中的鐵,降低了鋼鐵料消耗,。