河鋼邯鋼中板廠運行車間緊緊圍繞“市場”和“產(chǎn)品”兩大主題,采取精準控制閥門流量、調(diào)整控冷側噴角度等措施,,有效改進了控冷工藝,,為軋制高級別品種鋼和提升產(chǎn)品質量提供了有力保障。
隨著中板品種鋼比例的不斷提升,,對設備控制精度有了更高要求,。該車間為了滿足生產(chǎn)品種鋼的工藝要求,反復調(diào)研試驗,,對軋后控冷10組側噴精確調(diào)整各噴嘴的角度,。將每組側噴位置進行移動改造,,在縫隙狹小的空間內(nèi),上下左右調(diào)整噴嘴角度,,保證了噴嘴噴出的水形成一道“扇形”,,均勻打到不同品種鋼表面,確保鋼板冷卻受熱均勻,,對控制板型起到了關鍵作用,。
該車間又對控冷后鋼板經(jīng)過吹掃時有殘留水,影響鋼板質量的問題進行攻關,。將吹掃噴嘴的角度統(tǒng)一改為與主管架一致的方向,,提高吹掃效果。技術人員經(jīng)過反復測算還發(fā)現(xiàn)原設計圖紙噴嘴設計量不足,,導致吹掃效果不佳,。為此,他們又加裝了中間部位噴嘴,,使吹掃氣形成一道“氣體墻”,,確保了鋼板經(jīng)過吹掃后不再有殘留水現(xiàn)象,消除了該現(xiàn)象對產(chǎn)品質量的不利影響,。
由于當前品種鋼軋制的比例和級別越來越高,,對控冷水的流量要求嚴格。而軋后控冷流量調(diào)節(jié)閥門波動較大,,定位控制不穩(wěn)定,,閥門調(diào)節(jié)精度在3——5%,無法滿足當前生產(chǎn)需要,。為此,,該車間組織技術人員進行了專題攻關,在保證閥體穩(wěn)定運行同時,,使流量控制精度達到了2%,,有力支持了品種鋼軋制。