華菱自主研發(fā)與應用210t轉爐成功

漣鋼210轉爐廠煉鋼車間主控室里,,在機關工作的小劉按下了計算機確定鍵,。16分鐘后,一爐合格鋼水順利出爐,?!拔乙材軣掍撗?”小劉高興地說,。在漣鋼,,因為有了獨立自主研發(fā)的目前國內煉鋼行業(yè)最先進的一鍵式煉鋼技術,,即使是像小劉這樣從來沒有煉過鋼的人,也一樣能煉出一爐優(yōu)質鋼來,。依靠一鍵式煉鋼技術,,不僅讓漣鋼率先在湖南實現(xiàn)了由傳統(tǒng)的經驗煉鋼模式向高效自動化煉鋼技術的跨越,圓了湖南幾代鋼鐵人的自動化煉鋼夢,,同時,高效,、快捷的自動煉鋼技術也為漣鋼每年帶來近8000萬元的經濟效益,。

傳統(tǒng)的煉鋼屬于手動操作模式,冶煉過程控制更多依賴煉鋼工積累的操作經驗,。因此,,人的精神狀態(tài)好壞、操作人員經驗水平參差不齊等眾多的因素對鋼水質量有很大的影響,,造成鋼水質量波動較大,,產量也難以提升。一鍵式煉鋼則是把鋼水吹煉過程編成程序輸入電腦,,由計算機自動控制,,操作人員僅需點擊“確定”一個按鍵,,即可吹煉出一爐合格的鋼水。一鍵式煉鋼不僅是保證操作穩(wěn)定的基礎,,還是穩(wěn)定控制轉爐鋼水源頭質量的關鍵,。從2014年開始,漣鋼將每年定向向VAMA汽車板廠供應150萬t高檔汽車板基板,。為滿足高檔汽車板質量要求,,漣鋼自210轉爐廠投產開始,就籌備如何利用轉爐先進的副槍系統(tǒng),,開發(fā)出一套適合漣鋼生產實際的模型,,實現(xiàn)轉爐一鍵式煉鋼,從而實現(xiàn)穩(wěn)定控制轉爐鋼水質量,,滿足汽車板質量要求,。

由于漣鋼210轉爐廠配備的是干法除塵系統(tǒng),在行業(yè)中無自動煉鋼技術可借鑒,,完全只能依靠自主研發(fā),。漣鋼成立了210t轉爐自動化煉鋼項目推進組,配備了工藝,、技術,、編程等相關專業(yè)人員,對一鍵式煉鋼技術進行聯(lián)合攻關,。為建立擁有大量數(shù)據支撐的計算機模型系統(tǒng),,項目人員加班加點,堅守在生產現(xiàn)場,,每做完一個程序均在現(xiàn)場進行驗證,,存在問題再進行修改完善,直至符合現(xiàn)場需要,。為確保鐵水信息傳輸實時性,、準確性,針對入爐鐵水來源較多的復雜情況,,項目組人員持續(xù)在現(xiàn)場整整六個月時間,,將所有情況的鐵水數(shù)據傳輸理順。同時,,項目組人員還對所有的鐵水秤,、廢鋼秤、測溫取樣設備等進行了改造,,以確保數(shù)據信息采集的準確性,。歷經3年持續(xù)攻堅,漣鋼終于攻克了一鍵式煉鋼的核心技術并逐步予以優(yōu)化完善,。今年來,,漣鋼210轉爐廠一鍵式煉鋼率已達90%以上,,自動煉鋼投入率達到100%,在研發(fā)并已實際應用自動煉鋼技術的行業(yè)同類型轉爐中處于領先;冶煉周期36分鐘,,位列行業(yè)第一;終點碳溫雙命中率92.6%以上,,較2011年提高近18個百分點。

一鍵式煉鋼技術減輕了工人的勞動強度,,實行了轉爐標準化操作,,不僅穩(wěn)定了轉爐鋼水質量,還大幅度改善了轉爐的各項經濟技術指標,。自從漣鋼210轉爐廠開始正常投入一鍵式煉鋼以來,,轉爐的噸鋼石灰消耗降低達15公斤,氧氣消耗噸鋼降低4m3,,僅此兩項每年就可降低煉鋼生產成本在2300萬元,。