首鋼股份余鋼回下包操作 降低噸鋼成本

  首鋼股份公司通過扎實開展余鋼回下包操作,,實現(xiàn)鋼鐵料降低2.97千克/噸,同比降低噸鋼成本3.96元,。

  在煉鋼后道工序,,大包流入中間包,鋼包內(nèi)會殘存一部分渣,、鋼的混合物,,這一部分鋼水就是——余鋼,。余鋼之前只有一個去處,就是回渣罐,,作為渣鋼回吃,,渣罐里通過“隔柵”把渣鋼分塊便于回收利用,,就是這個隔柵大大提高了成本。據(jù)統(tǒng)計,,5月份,,平均每天更換10塊隔柵,每塊2430元。為最大限度降低成本,,股份公司又給余鋼增加了一個去處——“余鋼回下包”,,即一部分余鋼直接進入鐵水或鋼水包,重新冶煉澆鑄,。在降低隔柵投入的同時,,直接增加金屬回收量,降低煉鋼綜合成本,。

  余鋼直接回下包,,需要有包“趁熱”去接,給本就緊張的生產(chǎn)組織加了一記重碼,。新加入的余鋼可能出現(xiàn)溢渣等現(xiàn)象,,給安全生產(chǎn)提出了更高要求。成分變化,,給千變?nèi)f化的轉(zhuǎn)爐吹煉控制又增加了一層難度,,崗位操作必須不斷“練功”來解決。為此煉鋼作業(yè)部把余鋼回下包作為專項工作,,在煉鋼作業(yè)區(qū)的降本措施展板榜上有名,,目標值、上月完成,、本月累計,,幾個數(shù)據(jù)時刻在警醒著大家。列入四班KPI指標,、堅持“爐爐對”,,正向激勵也時刻鼓舞著大家。為了實現(xiàn)降本和保證品種質(zhì)量的最大公約數(shù),,作業(yè)部下發(fā)《鋼包余鋼回鐵包執(zhí)行規(guī)則》,,明確每日作業(yè)計劃中哪些品種可以執(zhí)行此項操作,哪些不可以,。生產(chǎn)組織上調(diào)度室統(tǒng)籌協(xié)調(diào),,煉鋼工長、鋼包準備,,崗位操作明確各自職責(zé),,每天定期將數(shù)據(jù)按要求記錄在《鋼包余鋼回下包數(shù)據(jù)記錄》表中。為了盡可能減少余鋼回下包對脫硫攪拌等設(shè)備的影響,,生產(chǎn)組織上盡量保證重包接余鋼,。制定了翻鋼包余鋼時,,人員要站在側(cè)面安全位置等專項安全措施,。

  余鋼回鐵包對目前鐵包狀態(tài)影響較大,為此根據(jù)生產(chǎn)排程盡量組織每月10—15天集中回鐵包,然后進入2—4天涮包期,,作業(yè)區(qū)組織對鐵包進行集中涮包和處理,,確保鐵包狀態(tài)的正常運轉(zhuǎn)。為防止鐵水溫度損失大,、余鋼粘鐵包底等,,要求盛裝鐵水的鐵包等余鋼時間不大于60分鐘,空鐵包接完鋼包余鋼至倒罐出鐵時間不大于20分鐘,。余鋼回下包最關(guān)鍵的是崗位操作,,作業(yè)區(qū)利用班前、班后會對日常出現(xiàn)的問題進行集中討論學(xué)習(xí),,并定期組織技師專業(yè)培訓(xùn),。煉鋼作業(yè)部圍繞各環(huán)節(jié)控制堅持每天跟蹤、每天講評,。目前回下包量已達30%,。