熱軋生產(chǎn)中熱軋板帶亮帶缺陷的控制措施

  熱軋生產(chǎn)中出現(xiàn)熱軋板帶亮帶缺陷,,會(huì)降低成材率,引起質(zhì)量異議,,需要控制,分析后認(rèn)為亮帶的產(chǎn)生與帶鋼的橫向厚度波動(dòng)有直接的聯(lián)系,,而帶鋼橫向厚度波動(dòng)于工作輥磨損,、軋輥磨削質(zhì)量、輥縫潤(rùn)滑劑膜層厚度,、板坯溫度,、工作輥與輥縫冷卻水和刮水板漏水、帶鋼凸度等有關(guān),。即:

  1,、刮水板局部漏水,會(huì)使軋件疏導(dǎo)不均勻冷卻,,縱向出現(xiàn)“黑印”,,并將延續(xù)到后面工序。

  2,、工作輥冷卻,、輥縫冷卻時(shí)氧化膜脫落,工作輥出現(xiàn)磨損,造成帶鋼橫向厚度出現(xiàn)波動(dòng),。

  3,、冷卻噴嘴堵塞,會(huì)使軋件不均勻冷卻,,出現(xiàn)“黑印”,,延續(xù)到后面工序。

  4,、缺少卷取機(jī)的助卷輥,,形成帶卷外表面產(chǎn)生軸向凸起。

  5,、如果目標(biāo)凸度設(shè)定太小,,而實(shí)際凸度又達(dá)不到目標(biāo)凸度值,將會(huì)導(dǎo)致帶鋼亮帶產(chǎn)生,。

  為此控制措施是:

  1,、提高冷卻水質(zhì)量,在冷卻水管路上另外加裝一臺(tái)過(guò)濾器,,使冷卻水得到進(jìn)一步凈化,,防止冷卻水噴嘴堵塞。

  2,、利用每一個(gè)澆次間隔時(shí)間對(duì)所有冷卻水噴嘴進(jìn)行檢查,,發(fā)現(xiàn)有堵塞的噴嘴及時(shí)進(jìn)行清理。

  3,、加強(qiáng)工作輥磨削的管理,,提高工作輥磨削質(zhì)量,并對(duì)工作輥使用前后輥徑,、硬度等進(jìn)行測(cè)量,。

  4、換輥前對(duì)刮水板磨損程度進(jìn)行檢查,,對(duì)異常磨損的刮水板進(jìn)行更換,。

  5、調(diào)整卷取機(jī)助卷輥的壓力值,,將壓力控制在50kN以下,。

  6、提高除磷機(jī)的壓力,,使前噴達(dá)到220巴,,后噴330巴。

  7,、嚴(yán)格控制軋輥過(guò)鋼公里數(shù),,并按照制度F1-F7,,F(xiàn)3-F7配套換工作輥。

  8,、嚴(yán)格按照冷軋基板設(shè)定凸度值,。CSP線冷軋基板的低凸度是目前導(dǎo)致冷軋產(chǎn)品起筋的降等的最主要根源,應(yīng)適當(dāng)提高,。

  9,、投入F1-F4的輥縫噴淋水,F(xiàn)2-F6的輥縫潤(rùn)滑,,避免軋輥的氧化膜脫落,。